По ТР нанесение герметика производилось в 2 этапа. На первом этапе наносился слой толщиной 0,75-1,00 мм, и на втором этапе (с временным интервалом 2,5 часа) - слой толщиной 0,5-0,75 мм.
Для выявления причин появления дефектов поверхности герметика было принято решение произвести контрольное изготовление изделий на базе предприятия-Х в присутствии нашего специалиста.
Мы предположили, что дефекты образовались по следующим причинам:
-при подготовке герметика в процессе смешения в массу герметика попадает значительное количество пузырьков воздуха;
-при толщине слоя больше 1,5 мм удаление паров растворителя и включений воздуха происходит медленнее, чем вулканизация герметика.
Для проверки гипотезы были сделаны образцы с одним и двумя слоями герметика, и в соответствии с технологическим процессом изготовления изделий использованы три типа поверхности. Для проверки влияния типа поверхности были подготовлены образцы пластин из стекла, металла без покрытия и металла с эмалевым покрытием по 2 шт./ (всего 6 шт.).
Сотрудники завода-изготовителя-Х воспроизвели технологический процесс приготовления и нанесения герметика в соответствии с ТР на изделие, на котором были обнаружены дефекты.
Герметик был нанесен кистью на все 6 пластин одним слоем, затем через 2,5 часа был нанесен второй слой на три пластины каждого вида. Вулканизация осуществлялась в течение 7 суток при нормальных условиях.
После окончания семи суток был произведен внешний осмотр поверхности герметика на пластинах и было обнаружено следующие:
- на поверхности всех типов пластин, где было нанесено два слоя герметика, обнаружены дефекты в виде множества мелких кратеров;
- на поверхности всех типов пластин, где был нанесен один слой герметика, была ровная и гладкая поверхность.